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我好像是
大波就是我
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樓主  發(fā)表于: 2015-03-03 22:22
如題目。。。。我用過OMRON的,松下的。
比如原來回原速度是50,每次回原位置都在A點,都是如果回原速度修改成100.回原位置就到B位置了
還有就算回原速度慢,每次回原的位置模式前后都有0.1mm左右的誤差???光纖傳感器或者或者接近開關(guān)做原點開關(guān)都這樣天啊。。。。怎么辦???
精度要求高我怎么辦
比如我第一次回原的位置在0mm.第二次可能就在0.1mm。第三次可能就在負0.1mm了
位置控制模式啊
三菱PLC回原方式就是用ZRN
圖片是我的回原程序,大家看看,有沒有什么問題?D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化??
[ 此帖被我好像是在2015-03-03 23:17重新編輯 ]
342703002
三菱歐姆龍基恩士松下信捷PLC編程電話18929142571
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1樓  發(fā)表于: 2015-03-03 22:33
加減數(shù)時間的的問題,你的爬行速度不能變,不然就會出現(xiàn)你的這樣的問題,三菱FX的PLC ZRN 回原點是世上最垃圾的會原點。
東莞兼職,三菱,歐姆龍,基恩士,松下,信捷PLC編程
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342703002
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2樓  發(fā)表于: 2015-03-03 22:37
你的這種情況和你的伺服沒有關(guān)系,是你的程序和回原點爬行速度參數(shù)的的問題。
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3樓  發(fā)表于: 2015-03-03 23:15
引用
引用第2樓342703002于2015-03-03 22:37發(fā)表的  :
你的這種情況和你的伺服沒有關(guān)系,是你的程序和回原點爬行速度參數(shù)的的問題。

D8348 D8349是加減速時間。。。我直接傳送時間進去,怎么感覺沒有任何變化??
最垃圾的回原方法,請問大俠有沒有什么方法解決?
我好像是
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4樓  發(fā)表于: 2015-03-03 23:20
引用
引用第1樓342703002于2015-03-03 22:33發(fā)表的  :
加減數(shù)時間的的問題,你的爬行速度不能變,不然就會出現(xiàn)你的這樣的問題,三菱FX的PLC ZRN 回原點是世上最垃圾的會原點。

大俠幫忙看看回原程序有沒有什么問題?
yangxuelei19
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5樓  發(fā)表于: 2015-03-04 04:55
單從這一段程序看不出來有撒問題呢,樓主可否把完整的程序上傳上來看看呢,回原點你把爬行速度降低些,加減速時間重新調(diào)整下再試試,   
xiangmin276
本人從事印刷檢品分切機,鋰電行業(yè)分切機,非標設(shè)備控制等,如有
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6樓  發(fā)表于: 2015-03-04 13:16
你的伺服電機回零模式應(yīng)該可以修改的,有回零之后自動反向?qū)ふ襷脈沖模式啊
tp5241
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7樓  發(fā)表于: 2015-03-04 17:26
會原點速度不一樣,最終到達的位置不一樣,這個不是伺服的問題,是你PLC控制伺服回原點的模式問題,最好的辦法就是不要用ZRN,這個回原的方式只能用在對精度沒太多要求的地方,解決的辦法就是換一個回原指令,帶檢測C相脈沖的那種。
cwxok
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8樓  發(fā)表于: 2015-03-04 18:00
回原點就上電一次就好了,這個速度基本上確定后就不用現(xiàn)調(diào)整的,為什么你回原點的速度要經(jīng)常變化呢?錯誤的問題得到錯誤的答案!
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA  歡迎光顧我的淘寶,更多更全三菱產(chǎn)品供應(yīng)!
qwermhb
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9樓  發(fā)表于: 2015-03-04 20:42
原點處安裝 拉桿式位移傳感器,這樣精度就高了
shuai3982
二十歲到三十歲這段時間,是人生中艱苦的一段歲月——承擔著漸長
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10樓  發(fā)表于: 2015-03-04 22:34
回原點爬行慢點~或者兩個開關(guān)來做~先一個高速走~碰開關(guān)一斷開高速啟動低速開關(guān)二作原點信號
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wu32u2
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11樓  發(fā)表于: 2015-03-06 15:50
一,機械回原點本來就有時間上的滯后性,速度越快,誤差越大;二,你用的原點信號重復(fù)精度夠高么,環(huán)境不惡劣的情況下一般采用U型光電,重復(fù)精度可達0.05MM以下,有的可達微米級;三,機械回原點后一般都需重新整定位置參數(shù),故一般情況機械原點不作重復(fù)定位用;四,你若想要每次回原點無誤差,可以回記憶原點(前提是機械可靠無松動,信號無干擾,無丟步);五,既然用ZRN回原點方式,感應(yīng)塊兒長度是否足夠長,從而使得伺服電機來得及從工作速度減速至爬行速度。
[ 此帖被wu32u2在2015-03-06 15:57重新編輯 ]
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