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gali1120107
漫漫長路,吾將上下而求索。
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樓主  發表于: 2011-08-31 09:36
這一個工位有兩個光纖,光纖組成的直線與輸送帶垂直,因為產品需要定位,考慮各種原因根據一個定長和一個位移量數據計算,產品該旋轉角度已達到定位的目的。現在主要是讓產品左右兩邊與光纖組成的直線平行。感應到虛線部分光纖時輸送帶停,有帶步進的吸嘴過來旋轉定位,上下部分暫時不考慮,下一個工序再完成。關于計算方法大家來探討下,如何用PLC來實現。這個角度可能因為產品放置角度不一樣每一次都需要計算角度。 我用兩個光纖的目的是檢測先后感應到偏光片一邊的脈沖數之差從而算出需要旋轉的角度,現在面臨的問題是,使用光纖采集的脈沖數是否準確。 打算用基恩士的光纖不知道精度如何,要求精度為0.1mm。 左右平臺伺服可自右向左移動 ,該平臺上有可旋轉方向的步進,作為校正偏光片角度之用
[ 此帖被gali1120107在2011-10-10 23:17重新編輯 ]
gali1120107
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1樓  發表于: 2011-08-31 09:37
圖片:
輸送帶自右向左移動
sxx123
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2樓  發表于: 2011-08-31 09:55
對這方面不太懂,學習學習
tanjun7893
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3樓  發表于: 2011-08-31 10:21
講述不是很清楚
hejian96
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4樓  發表于: 2011-08-31 10:24
沒明白,樓主在仔細講講啊
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
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5樓  發表于: 2011-08-31 11:06
樓主主要要講清楚工藝或者干脆一點要電氣走出什么樣的路徑,別人要從零在腦海里形成你的控制要求,并分析解決方案的。
(沈陽)承接非標自動化設計,調試及改造;各種通信控制;伺服調試,定位同步控制及專機制造。手機&微信同步(來訪注明家園):18680531562 。
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
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6樓  發表于: 2011-08-31 12:31
沒明白樓主的描述。
樓主留言:
熱心助人
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  • 可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。
    a8897044
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    7樓  發表于: 2011-08-31 13:11
    真看不懂...直接說動作流程~
    樓主留言:
    熱心助人
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    gali1120107
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    8樓  發表于: 2011-08-31 17:03
    圖片:
    紅色部分為帶有粘性的膠帶,膠帶上粘有反射片,左右方向有個伺服可以左右移動,左右移動伺服上有個貼頭把反射片吸住,上下移動來吸的動作也是一個伺服來控制,膠帶是步進負責卷料使膠帶帶著反射片往左移動,因為反射片有兩層膜。撕膜需要貼頭壓住反射片(因為片比較大,小的不用壓)向左移動來撕膜,其中有其他結構不需深究這個問題。
    問題在于反射片撕下膜后因位置不確定需要定位,這里的定位我們用到光纖感應反射片的邊來計算角度,貼頭上有個伺服可以旋轉角度。上下偏移有其他方法解決,暫且談讓反射片垂直。
    撕下膜后貼頭將懸空,片在貼頭上撕的過程中兩個光纖先后感應到信號,此時我就記錄伺服左右移動脈沖數,垂直距離是已知的,從而我們可以算出垂直方向與傾斜方向的角度。
    需要旋轉的角度就是這個角度,不知道這個方法是否行得通。
    設備一起要七個軸。大家幫忙推薦下選型問題。
    gali1120107
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    9樓  發表于: 2011-08-31 17:04
    只有垂直方向兩個光纖感應,
    rockyhuo
    專業制造全伺服高速衛生巾機器
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    10樓  發表于: 2011-08-31 23:40
    把產品和膜平行就不用這樣麻煩   ,或者干脆用視覺來做,  你的應用是用在貼標機上吧
    樓主留言:
    這個膜需要定位,就算人手放平精度也不夠啊。
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  • 變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
    全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
    QQ:84818626
    電話:18923140420
    sxx123
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    11樓  發表于: 2011-09-01 10:11
        
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