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出入門檻
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樓主  發表于: 2019-09-24 11:00
1.臺達DVP-24ES PLC帶 創正科技的伺服            
2. 工藝是   伺服電機轉一圈360度   分16等份  每次轉22.5度        這個伺服驅動器轉一圈的脈沖 即編碼器脈沖  625 X16=10000    這個625我是看伺服顯示器得到的    PLC總脈沖數給36000  伺服電子齒輪比為10/36  ,這樣 每次給2250個脈沖     使用指令PLSY K10000  K2550  Y0   頻率10000    脈沖數2550
  3.下面是每次伺服   記錄到的脈沖數:

第一組2246    第 二組4496  第三組 6746  第四組 8996   第五組 11246   第6組13496  第七組15746 第 八組17996    記錄了八組     后面重復測也是這樣的數據

4.發現的問題就是第一組2250-2246=4少了四個脈沖  后面幾組 收到脈沖是對的4496-2246=2250.
5.硬件方面的話 PLC到伺服控制器 采用的不是標準線因為倉庫沒有  所以隨便整了個編碼器的屏蔽線接的     驅動器也可靠接地了   PLC 的24V電源還有伺服驅動器上所需要的24V電源是單獨給的
  
  請教論壇里前輩們   我這個偏差得怎么解決   閉環控制沒做過    我現在使用的PLC不支持高速輸入    我問臺達的工程師說讓我通過485通訊讀取 驅動器里面的實際脈沖做比較換算 我現在不清楚是伺服自身帶偏差還是咋回事    小弟先在這里謝啦!!  
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1樓  發表于: 2019-09-24 11:06
還有伺服增益我該如何調整 出廠值30
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2樓  發表于: 2019-09-24 11:16
對的 每次第一組丟四個脈沖   我在程序里面第一次發2254個脈沖試了  伺服那邊讀取到是2253 郁悶啊.
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3樓  發表于: 2019-09-24 12:36
對第一組之前脈沖個數零   這個伺服可以使能清零
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4樓  發表于: 2019-09-24 16:02
引用
引用第7樓wu32u2于2019-09-24 14:38發表的  :
第一步:把PLC和伺服拆下來拿回辦公室單獨試程序,PLC中只寫入一條PLSY指令,其他什么都不要寫,如果這樣還是丟脈沖,那就是PLC有問題了。如果不丟脈沖,程序有問題或者設備24V直流電漏電。



我換了臺達ES2的PLC  然后下了個只帶PLSY 指令 發脈沖  伺服顯示的脈沖也是2246    這種情況是不是可以認為伺服精度不夠?
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5樓  發表于: 2019-09-24 18:55
感謝大家的幫忙問題 找到了  360度16等份22.5  小數是個問題   然后硬件上Y0 輸出上 加了個1K 電阻  然后指令不用PLSY  換成DRVI指令  脈沖不丟了  。
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6樓  發表于: 2019-09-24 19:26
謝謝大家的熱心幫忙    丟脈沖問題已經解決    齒輪比湊整數就好了 然后定位指令換成DRVI來控制   不過還是有些移位  一個產品發16次   第二個產品走完對比便宜肉眼看的出來