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adeyan
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樓主  發(fā)表于: 2013-05-17 23:32
描述:機構(gòu)圖
圖片:
系統(tǒng)信息:
1.采用三菱FX3U PLC,編碼器分辨率為1024線,絲桿導(dǎo)程5MM
2.通過觸摸屏設(shè)定數(shù)據(jù),控制絲桿的行走長度
3.編碼器接于減速機后,和減速比應(yīng)該沒關(guān)系了吧?這時我應(yīng)該如何計算脈沖,或者是和那個蝸桿有關(guān)系導(dǎo)致我計算的減速比不正確?
實際過程中無論怎么調(diào)都有10mm左右的誤差,求控制方案,謝謝~~!
王志勇愛媳婦
千里之行,始于足下。
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1樓  發(fā)表于: 2013-05-18 06:27
這種情況我遇到過!是因為通過接近開關(guān)控制了絲桿的停止導(dǎo)致誤差的。雖然你在觸摸屏里設(shè)置了絲桿的行走的長度!但是你手動操作的時候,不是通過伺服控制的!