張平全
為國出力的時候到了
|
我看到一臺臺灣來的機臺,同時用8只伺服臺達AB型電機進行鎖螺絲工作,而且他的力矩控制在1.2到8N.M可設定,但在我們試驗過程中,卻面臨難點: 1. 如果伺服電機按設定好的低力矩啟動,再用氣缸把伺服電機壓下,則很容易出現電機在下行的過程中被螺絲卡死的現象,根本無法進行鎖螺絲動作 2. 如果用伺服電機高速旋轉,待螺絲刀到達螺絲的上端面進進行力矩管理,現實博況下,卻又無法準確地收集到電機到達下死點的信號,反應到產品上的結果是,重復精度差,如果做十個產品,就可能會有五種或更多的不同力矩結果 希望有經驗的朋友能提供有實戰經驗的指導,謝謝! |
---|---|
|
marcelinho
級別: 家園常客
精華主題: 0 發帖數量: 371 個 工控威望: 620 點 下載積分: 7296 分 在線時間: 220(小時) 注冊時間: 2007-07-24 最后登錄: 2023-06-17 查看marcelinho的 主題 / 回貼 |
按第二種方法,當扭矩達到一定值時,就可以認為螺絲已經擰到底了 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
|
回一樓,他是同時控制8臺電機,不帶A/D轉換模塊,而是采用通信的方式對伺服電機的力矩進行讀寫的(是不是總線,還不知道),但在實驗中,同一臺機對六只伺服進行讀寫,通信速度跟不上,臺灣機是什么樣的,我無法知道 根用戶講,臺灣的安裝工程師說是RTU/485,我想有可能是他們的設計思路,我異為我們慣用的以上兩種方法呢?有待大家進行進一步思索 |
---|---|
|
chenlf
級別: 家園常客
精華主題: 0 發帖數量: 246 個 工控威望: 529 點 下載積分: 536 分 在線時間: 1146(小時) 注冊時間: 2007-07-04 最后登錄: 2025-01-17 查看chenlf的 主題 / 回貼 |
你說的問題不是指的臺灣機?指你們試驗的機?臺達的伺服是很方便的用485通訊。 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
|
你說的問題不是指的臺灣機?指你們試驗的機?臺達的伺服是很方便的用485通訊。 回三樓: 看到這種機臺后,我們進行分析后,用實物進行了試驗,但按我們的思路(即上面提到的1.全速旋轉,電機到達下方后再進行力矩管制,2.以設定的力矩進行旋轉并下降執行鎖螺絲這兩個方案),無法達到臺彎機臺的這種控制效果,我想會不會是還有更好的控制方法,我們沒有發現呢??????? |
---|---|
|
子丑寅卯9
好鋼是煉出來的; 好妞是泡出來的!
級別: 網絡英雄
精華主題: 0 發帖數量: 1223 個 工控威望: 6798 點 下載積分: 9012 分 在線時間: 335(小時) 注冊時間: 2008-05-17 最后登錄: 2024-07-10 查看子丑寅卯9的 主題 / 回貼 |
1.全速旋轉,電機到達下方后再進行力矩管制,2.以設定的力矩進行旋轉并下降執行鎖螺絲這兩個方案),無法達到臺彎機臺的這種控制效果,我想會不會是還有更好的控制方法,我們沒有發現呢??????? 是不是慣性下沖還沒有來得及切換到轉矩模式就將螺絲鎖死了,2 以設定的力矩進行旋轉并下降執行鎖螺絲方案.看看細節吧.臺灣能實現的,大陸也一定能實現 |
|
---|---|---|
|
xyd_hsn10
jakenghuang
級別: 網絡英雄
精華主題: 0 發帖數量: 384 個 工控威望: 5350 點 下載積分: 61683 分 在線時間: 448(小時) 注冊時間: 2008-12-29 最后登錄: 2021-03-08 查看xyd_hsn10的 主題 / 回貼 |
以設定的力矩進行旋轉并下降執行鎖螺絲方案 |
---|---|
|
張平全
為國出力的時候到了
|
回16樓: 在伺服電機低力矩下行的過程中,當氣缸帶動螺絲刀下沖接觸到螺絲頭的一瞬間,電機力矩就達到了,實際上是沖擊 阻力造成的瞬間阻力制造的力矩到達假象,而造成實際并沒有執行過鎖緊動作的不良品.............我們使用的緩沖是彈簧 |
---|---|
|
主辦單位:上海明控機電科技有限公司
本站所有內容均為網友自行發布,不代表網站立場,如有爭議請與管理員聯系
工控人家園是公益論壇,不銷售任何資料軟件,不銷售會員和積分
刪貼、投訴電話:13816792706
遵守法律,文明發言 滬ICP備10210768號-2 滬公網安備31010802001143號