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級別: 探索解密
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由3U轉5U。為了能一臺機控制4軸 但3U的時候可以做到一些功能 我利用伺服AB編碼器來做伺服絕對位置。然后給D8340(SD8550)再進行絕對定位。 3U的時候可以將PLC的當前位置覆蓋了,根據這個編碼器的數據來作為基點發送脈沖,從而能精準定位。 但這次5U就不能,會插很多很多。 我說下我的工作流程:兩軸水平展開然后繃緊再放松,回到待機點 展開前100扭矩,展開時候切15扭矩,結束切回100;100切15的時候會有震動。 現在就是回待機點就沒辦法準確了。 比如:AB數據為5 PLC當前是10. 定位點為20. 套入SD8550 改變PLC當前位置 可以從5開始去到20 發送15個脈沖而不是10個脈沖。 現在套入之后還是改變不了。從10開始。 我是不是哪里弄錯了 還是5U布支持這樣的。 |
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夢雨天涯
微信hui530527 &
級別: 網絡英雄
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SD5502就行,脈沖寫入用DHCmov指令,你不用Dmov指令 |
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級別: 探索解密
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這個不熟悉5U操作。 指令很多都是有規矩的。。 剛剛供應商的技術高速我 要使用DHCMOV 才能做到 做好了。 不好意思 浪費論壇資源 |
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