好大的小西瓜
沒有個性的簽名
級別: 略有小成
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步進(jìn)電機作為執(zhí)行機構(gòu)帶動壓力傳感器壓在物體表面,電機速度和壓力傳感器的壓力成反比例關(guān)系,分母不能為零,所以傳感器空載的壓力根據(jù)步進(jìn)電機200rpm/min設(shè)成合適的參數(shù),電機速度是隨著壓力的增大是逐漸減小的,當(dāng)壓力達(dá)到設(shè)定值,運用STOP立即停止脈沖輸出,用的信捷的PLC,指令DRVA的速度也是支持速度可以實時變更的,但是實際的項目中卻出現(xiàn)了問題,步進(jìn)電機"失步”了,另外一個機構(gòu)也是這個原理,只不過用的是絲桿,運行得很穩(wěn)定,壓力精度也是在10g左右,還可以接受,只不過速度不是很快,但是這個速度無論降多少,電機都會失步,這就很是奇怪了,有大神來幫我分析分析嗎 [ 此帖被17625645950在2020-01-06 13:39重新編輯 ] |
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二手工控電器
且行且珍惜
級別: 工控俠客
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這個就是技術(shù)問題!! 樓主留言:抱你大腿 |
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enderz
級別: 略有小成
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我現(xiàn)在也有個方案使用扭力控制的,我用的是伺服電機。伺服系統(tǒng)自帶扭力輸出,不用傳感器。 樓主留言:你的電機達(dá)到1000RPM/min,電機停的住嗎,不會過沖? |
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hong0618
早上好,各位
級別: 探索解密
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絲桿加步進(jìn),精度可以到1kg,下面有彈簧3kg。不過模擬量精度要高點 樓主留言:看你應(yīng)該做過類似的項目?這這上面沒有彈簧的,建議機構(gòu)加個上去再來試驗看看情況 |
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gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
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系統(tǒng)剛度太差就會導(dǎo)致這個問題,而且模擬量本身會有抖動,要濾波,你這種應(yīng)用必須所有的控制變量都絲般順滑,不能有任何跳變的,因為你是步進(jìn)電機,稍微過載一點就失步了. 還有就是絲桿為啥沒問題,目測是因為絲桿的減速比帶來的整個閉環(huán)控制帶寬放大,所有的抖動都在系統(tǒng)容限內(nèi)所以能維持下去. 你這個簡單P控制不一定搞得定的,試試看完整PID |
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碎心斷劍
每天給自己一個微笑,快樂幸福少不了
級別: 家園?
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在做個編碼器反饋 |
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huiyang
huiyang
級別: 略有小成
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你是走位置還是走壓力?你這里有兩個變量,一個是壓力 一個是位置。以哪個為準(zhǔn)?還是都有參考? 樓主留言:壓力到了就停 |
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