ufo6363
級別: 家園常客
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K2600使能高速計數器。。。。。因為有輸入脈沖的原因所以輸入并聯P1的輸入點,作用是P1用來檢測1S內是否有動作。,。。《機器運料比較慢,所以取1S用來檢測空位》 T1工作說明空位了,空位就把數據傳送比較,和復位高速計數器清零等等 用一個感應開關,充當開始和停止,還要檢測數據。。。頭都大了,求思路 [ 此帖被ufo6363在2013-10-22 18:10重新編輯 ] |
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rockyhuo
專業制造全伺服高速衛生巾機器
級別: 論壇先鋒
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問題還沒有說清楚, 看你的說明,就要用到上升沿指令,計數器 移位指令 |
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hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
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時間不一樣啊,有兩個可能,假設5個工件的間距小于1秒,5個與5個間的時間大于1秒,通過時間判斷。 |
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luo76
級別: 論壇先鋒
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開始和停止的脈沖用來作計數器的計數和身計數復位 如果用變頻控制額定速度的話,計算出兩個脈沖之間的時間,就能算出產品之間的距離數據 這個思路行不行呢 |
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wwcwwc
級別: VIP會員
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光就你給出的圖片說明,如果這個傳送帶速度比較恒定,則可以采用你自己的那套思路。就是采用檢測開關的下降沿開始計時,當時間大于一定值則判斷為檢測結束。 至于檢測個數這個倒簡單了,結束采用你這個下降沿+1的指令(INC)。 |
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lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
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傳送要用伺服或步進才做得出,用變頻的話,空格那里算得出來,也不夠準確 |
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