358273433
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[attachment=141242] 上圖是一個電鍍線簡單示意圖。正常情況下是產(chǎn)品在1號槽浸泡10秒后提起來到2號槽,2號槽 浸泡10秒后提起來到3號槽,以此類推,一直到5號出料。也有可能中間跳幾個槽不用,空桶是循環(huán)帶回,同時產(chǎn)品不斷在1號補上,F(xiàn)在問題是:如果現(xiàn)在在上1號上料時,把這桶料編個號為100,在下一次1號上料時,把這桶料編個號為101,以此類推,如何在觸摸屏上實時跟蹤這個100或是101的位置變化?謝謝大家! |
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級別: 家園常客
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是的,麻煩的一點是每個槽的產(chǎn)品不是同時移位變化的,也是不按順序移位的。 |
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hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
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兩個fifo,一個是總數(shù)里面,一個是五個槽里面,可能還需要一個字位移 |
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打豆豆
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用先進先出也是不完美的,這個使用內(nèi)存法和判斷剩余時間最大值或者是最小值來做行車就近停車等候。 只要是做電鍍的基本都是這個方法來的。工藝料號跟蹤用變址,做過68槽的。 |
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打豆豆
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把工藝參數(shù)規(guī)劃到一片D區(qū),給然后在給每個槽分配固定D區(qū)。首先上料就把這個工藝參數(shù)D區(qū)傳遞到行車上,,然后用行車的鉤下到位,那就把參數(shù)復制到這個槽的D區(qū),要把參數(shù)傳遞到下一個槽,那就是利用行車鉤上到位,把行車停位當前槽工藝參數(shù)復制到行車上,依次這樣推進,這樣的推進要用到變址功能。 文字表達不好,不知道是否理解。 貼程序,不如我這樣給你表達理解。的確自動化電鍍,這個邏輯性非常強,還有最后驅(qū)動打印機,給每個產(chǎn)品下料打上工藝參數(shù),便于產(chǎn)品的跟蹤等。 [ 此帖被打豆豆在2015-11-07 16:04重新編輯 ] |
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tyjksd3535
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十多年前就有這種動態(tài)圖了,F(xiàn)在電鍍線程序已經(jīng)相當成熟,這種自動線最早是從日本引進的,后來經(jīng)山寨們模仿就林立了好多小廠。電鍍自動線自己開發(fā)程序還是有相當難度的,一般小廠家都是外包。主要難點:工藝復雜且時常變化,比如有些工位要開啟后行車才能在此工位工作,不開啟則跳過。有故障報警后重啟動要從報警點處開始工作。太多問題我就不說了,反正以客戶要求的動作為準,否則改到你腦腫,我都見過二位工程師調(diào)試半個月客戶都不滿意,后來就不見來了?梢婎^有多大就帶多大的帽為好。我是客戶廠電工對電鍍略懂一點。 |
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